这个鼓风机折腾次数不少了,当出现故障后第一次拆下来未完全分解,只能对着叶轮的一侧轴部随便喷了点润滑油,果然没能管什么用;第二次拆下来为了能够为背面轴套润滑,破坏了后壳一部分,这次加注了齿轮油,一冬天暖风坚持过去了,到了夏天开冷风的时候又开始呜呜响了,决定开始第三次拆下彻底处理好这个问题,之前我看过一位车友(忘了是谁了

)的改装方案,是用轴滚珠承替换了轴套,但是毕竟原车设计的位置不是为轴承准备的,所以要进行简单改装,我在人家的基础上进行了更细致的加工介绍。
拆解可以参考我写的其它帖子
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首先我的风扇是低档响,高档不太响,这很明显是由于轴套间隙过大造成的震动,如果你的车高档位响,那有可能只是正常风声。
1、从副驾手套箱后面拆下鼓风机,注意我拆下的东西,先拆底板,再拆置物板,再拆手套箱,最后鼓风机,具体可以参看别帖子,拆卸无难度,用大众常用的T系列的螺丝刀即可,我10分钟内搞定。
2、鼓风机是经过动平衡调校过的器件,虽然改装需要完全拆解,但咱们本着尽量还原的目的不要去触动风扇上的配重块,风扇和轴的安装方向也尽量做好对其标志方便复原。
3、用小一字螺丝刀按住后方的橡胶胶块,另一只手用力向前扳动风扇,使胶块退出卡槽。
4、用小一字螺丝刀挑开插头两边的塑料片,慢慢拔出插头,插头有防呆设计,反不了。
5、(重要)有台钳最好,无台钳需要用钳子夹住电机侧轴防止转动,另外用手一边左右转动一边向上提,这样就可以将塑料叶轮从轴上退下来了。
6、松下电线,用尖嘴钳夹住退下碳刷的弹簧,拆下两侧碳刷。
7、(重要)按道理说要拆轴套换轴承需要拆下两边的铁架,铁架原厂是冲压铁片扩张固定住的,自己模仿不了,所以我决定只拆下一侧铁架,电机的外壳是铁制的,用偏口钳子就很容易将冲压扩张的部分剪掉,钢克铁。剪差不多,再用个大一字螺丝刀一撬就下来了。
8、(容易)用按顺序拆下转子,注意别弄丢黄色塑料垫圈。
9、用一字螺丝刀分别撬下两头铁罩盖中的棘爪弹片圈,扇叶一侧的我选择用偏口钳剪掉部分塑料挡片,这个塑料挡片的作用是当碳刷磨完后挡住弹簧头继续深入,但可以看出碳刷还有很多很多,估计再开10年都磨不完,所以拆除完全没影响。用抹布擦干净两头的凹坑。
10,由于采购的608Z轴承直径小于原轴套的凹坑直径,所以用电工胶带一圈一圈缠在轴承上,并用剪刀修整平齐,大小以刚好紧紧的卡在凹坑中为好,这是用来控制水平方向的位移,使轴保持在正中间位置。
11、用细砂纸将转子轴上的锈打磨干净,为安装轴承做好准备。
12、将原先套在轴上的塑料垫圈取下,剪掉周边部分,只保留中间的厚圈,再准备一张粗一点的砂纸(我选择的是240目的)用于打磨垫圈厚度。
13、(看需求可以跳过)我打磨了转子的换向器部分使之更加光滑,并清理换向器间隔中的杂质防止起弧。
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14、(十分重要)按顺序,外壳-轴承-垫圈-转子-垫圈-轴承-罩盖,组合起来压紧,这里将会遇到一个问题,相比原来的“轴套-轴”的结构,轴承安装位置无法深入两边的罩盖,将导致整体长度过长,最后盖上罩盖后无法恢复到原来位置,用碳刷比一下,仔细观察碳刷的位置也不再原来摩擦的位置上,这将导致电机无法最优工作,所以,需要分别打磨两侧的塑料垫圈,慢慢减少厚度以恢复原来的安装位置。正确打磨完成后碳刷摩擦位置落回原来的痕迹上,拆下的罩盖能刚好安回原来位置,且轴向没有空隙(紧紧得一串部件压在一起)。
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15、固定罩盖,我先用一字螺丝刀和锤子稍微敲了敲原来扩大铁片的位置,稍微卡住一些罩盖,用小刀将附近的氧化层刮掉,本来是打算用电焊的,但想大家可能没有电焊机,所以采用原网友的做法,涂上助焊剂,用烙铁和焊锡将其连接,铁和锡不太容易结合,这里多加热会儿,焊锡丝多用些,强度感觉应该可以。
16、你能做到这里说明已经大功告成了,剩下就是重新安装碳刷固定电线,还是一边用钳子夹住轴,一边左右旋转往下用力安装塑料扇叶,安装插头,安装四个橡胶固定块,装车测试。
写在最后,我的换向器经过了打磨,所以装车之后旋转起来会有轻微的哒哒的声音,这相当于更换了新的碳刷需要与换向器重新磨合适配,经过开高档风旋转磨合后声音消失,你及时不打磨换向器我估计大概率也会碰到我这样的问题,毕竟不可能安装后磨合纹理完全重合。
想要自己动手更换的朋友请一定详细看完我的整个过程,避免踩坑,如果有疑问可以加入POLO劲情取维修交流群QQ交流群433548105提问,我们致力于老车车主间的相互沟通,尽量学会自己动手修车,少走弯路少花钱。