23年初,我发了《对凸轮轴电磁阀进行拆解,分析渗漏原因 》一贴,初步研究了271发动机电磁阀渗漏问题,并给出了解决方案。当时发现渗漏的地方有三处:1,电磁阀和发动机结合处的O型圈老化造成渗漏。2,电磁阀内部密封圈失效渗漏。3,电磁阀插座渗漏。
当时只研究了前2个问题,问题3并没有找到病因。在更换O型圈,内部注胶后,装车行驶一段时间,发现仍然存在渗漏。问题1解决了,问题2缓解,问题3依然存在。
作为一个不怕折腾的DIY,拆下电磁阀,再次分解研究。
当时只研究了前2个问题,问题3并没有找到病因。在更换O型圈,内部注胶后,装车行驶一段时间,发现仍然存在渗漏。问题1解决了,问题2缓解,问题3依然存在。
作为一个不怕折腾的DIY,拆下电磁阀,再次分解研究。

打开注胶的电磁阀,可以发现接触面仍然有油渍,说明此处密封不严。

仔细观察电磁阀,发现合模线处有高低差。实际这里有缝隙,机油蒸汽从这里渗透到电磁线圈内部,由于内部压力,再从插头处渗透出来,从而造成电磁阀插座里有很多机油。

砂纸打磨一下就能清楚看出来高低差,实际测量值0.2MM。

把砂纸放在一个平整的瓷砖表面,打磨电磁阀外壳。磨到内圈有痕迹,说明内外高度一致了。注意反面也要打磨。

1毫米厚度的硅胶片,划线裁剪。要多准备几个,用来补偿打磨后的电磁阀高度。

试安装。顶部也要装硅胶垫圈。安装完毕,要确保上下两个铁部件有1毫米间隙。这样在用螺丝固定后,就能保证垫圈完全贴合在线圈表面,保证密封效果。

以前铆钉位置,用3毫米螺丝固定,打螺丝胶。

与发动机接触面,也用砂纸打磨平整。

开了几千公里,干干净净。

插头里再也没有油渍了。
至此,本次改造顺利完工,再不受电磁阀渗漏之苦。希望能帮助到广大车友
